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连云港日报讯(记者 孙铁军 卢松 通讯员 马亚松 魏爱华)“以前一年产值600万的耗电量,现在可以完成1000万的产值,这全是因为有了两项节能新技术。”昨天,东海县宝盛石英制品有限公司总经理徐胜利介绍说,通过技术攻关和工艺革新,他解决了被称为“电老虎”的连融炉和脱羟炉高耗能问题,极大提升了我市石英拉管的市场竞争力。
石英产业是个典型的高耗能产业。长期以来,在石英拉管企业的生产成本中,电费支出占较大份额。这让一直从事石英拉管生产的徐胜利深刻意识到:企业一味以低价优势获取市场并非长久之计,只有有效降低生产成本才能获得真正的竞争优势。于是,从2003年起,他就开始梳理整个生产流程,琢磨如何降低石英拉管的成本。原料价格掌握在别人手里,自己难以左右,作为生产企业来说,最有可能的突破口就是降低生产电耗。于是,对降低生产过程中的高能耗环节进行技术攻关成了他的工作重心。
功夫不负有心人。2007年,徐胜利成功地实现了对生产石英拉管必需设备连融炉的革新。据了解,连融炉正常运行时炉内温度高达千度以上,在原来生产工艺下,离炉子5米远人都会被烤得难呆上几秒钟。而通过技术革新,现在工人把手紧靠在炉壁上都没问题。尤为可贵的是,这项革新使连融炉耗电量降低了15%。
石英管中残留的羟基对产品品质负面影响很大,为石英制品脱除羟基需要1000度以上的高温煅烧才行。脱羟是生产石英管流程中一个关键步骤,也是生产石英拉管的又一个高耗能环节。据了解,原来旧的脱羟炉在工作时,操作人员都不敢进屋子,更不要说用手碰炉壁了,要用挑竿将石英管挑到炉子里,很不安全还特费电。去年,徐胜利对脱羟炉的工艺进行大手笔改造,现在操作工可以靠近脱羟炉操作。徐胜利指着车间中的一台新炉子说:“它的产能是旧炉的3倍,而耗电量仅是其2倍。价格仅相当于以前一个小炉子。”更重要的是,新炉子解决了为长管批量脱羟的难题。以前的旧炉子一次只能为一支长管脱羟,电耗与为十几支短管脱羟是一样的。而现在用上新炉子后,为长管脱羟与为短管脱羟一样方便。
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